數控機床爬行現(xiàn)象故障診斷與維修實例
發(fā)布時間:2019-08-16 瀏覽次數:1896次
數控機床爬行現(xiàn)象故障診斷與維修實例
很多加工師傅會遇到爬行的問題,作為這一方面的故障診斷以及維修實例,雅力士精機為您整理匯總一下。希望能幫到您。
實例一:一臺配套FUNAC 11ME系統(tǒng)的加工中心,在長期使用后,X軸作正向運動時發(fā)生振動。
故障分析及處理:
伺服進給系統(tǒng)振動爬行的主要原因如下:
(1)機械部分安裝調整不好;(2)伺服電機或速度、位置檢測部分不好;(3)驅動器設置調整不當;(4)外部干擾、接地、屏蔽不良等。
為了區(qū)分故障位置,考慮到機床伺服系統(tǒng)是半閉環(huán)結構,在電機與螺桿斷開后,發(fā)現(xiàn)故障仍然存在。因此,在伺服驅動系統(tǒng)的電氣部分初步確定了故障原因?! 榱诉M一步判別故障原因,維修時可更換了X、Y軸的伺服電動機進行試驗,結果發(fā)現(xiàn)故障轉移到了Y軸,由此判定故障原因是由于X軸電動機不良引起的。
利用示波器測量伺服電動機內裝式編碼器的信號,發(fā)現(xiàn)故障是由于編碼器不良而引起的;更換編碼器后,機床恢復正常工作。
實例二:一臺配套FUNAC 6ME系統(tǒng)的加工中心,X軸在運動時速度不穩(wěn)。由運動到停止的過程中,在停止位置出現(xiàn)較大幅度的振蕩,有時不能完成定位,必須關機后,才能重新工作。
故障分析及處理:
仔細觀察機床的振動情況,發(fā)現(xiàn)X軸振動頻率低,無異常響聲。
從振蕩角度看,故障現(xiàn)象與閉環(huán)系統(tǒng)的參數設置有關,如:系統(tǒng)增益設置過高、積分時間常數設置過大等;系統(tǒng)參數設置、伺服驅動器增益、調節(jié)器增益等。積分時間電位器的測量值均在適當的范圍內,與故障前的調整值吻合較好。因此,可以初步判斷X軸的振蕩與參數的設定和積分時間電位器的調整無關。為了進一步驗證,在維護期間記錄原始調整值的前提下,對上述參數進行重新調整和測試。發(fā)現(xiàn)該故障仍然存在,證明了判斷的正確性。
在上述處理的基礎上,將參數和調整值返回到原始設置,并檢查伺服電機和測量系統(tǒng)。首先對測速發(fā)電機和伺服電機的換向器表面進行清理,用數字表對測速發(fā)電機的繞組進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn)伺服電機測速發(fā)電機轉子與電機軸連接松動,連接部位斷開。重新連接后,啟動試驗表明故障現(xiàn)象消失,機床恢復正常運行。
實例三:某工件在加工圓弧時,圓弧插補后出現(xiàn)走刀過渡痕跡,加工質量不合格。
故障分析及處理:
經檢查發(fā)現(xiàn)X軸有爬行現(xiàn)象。經對速度環(huán),位置環(huán)調整均無效。檢查機械機構時發(fā)現(xiàn)工作臺未從靜壓導軌上浮起。進一步檢查液壓系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)工作臺支路有泄漏環(huán)節(jié),調整泄漏環(huán)節(jié)后,工作臺可浮起且X軸爬行現(xiàn)象消失,加工質量合格。
實例四:配FUNAC 6ME數控系統(tǒng)的立式銑床在自動加工某一曲線零件時出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,表面粗糙高。
故障分析及處理:
在運行測試程序時,線性插值和圓弧插值均無爬行現(xiàn)象,故在編程中確定了原因。通過對加工程序的仔細檢查,發(fā)現(xiàn)加工曲線由多個小圓弧組成,編程中采用了G61正確定位檢查指令。取消了程序中的G61,改用G64消除了爬行現(xiàn)象。
綜上所述,出現(xiàn)故障時具體原因具體分析一下。正常就是上面總結的幾種故障。針對以上可能出現(xiàn)的問題,雅力士精機在很多年以前就進行了產品的改進與升級,廣大客戶朋友可以放心使用。
